熱電ソリューション導入事例

フラッシュ蒸気発生装置 HJ

フラッシュ蒸気発生装置の導入による省エネ・省CO2の実現

リネンサプライ業
納入機種 フラッシュ蒸気発生装置 HJ×1台
課題
  1. 省エネ・省CO2の実現したい
  2. 給水タンクからフラッシュ蒸気を大気放出しており、見た目を改善したい
  3. 設備投資を抑えたい

生産工程

ミウラのソリューション

  1. フラッシュ蒸気の再利用により省エネ、省CO2の実現
  2. フラッシュ蒸気の大気放出量を削減し、見た目の改善
  3. 補助金活用により設備投資額の低減

導入メリット

フラッシュ蒸気発生装置 HJ×1台

メリット:1,700千円/年、CO2削減量:60t-CO2/年、原油換算削減量:20kL/年

年間稼働時間:2,000h/年

フラッシュ蒸気だけでなく空気圧縮熱も洗濯機で有効利用

リネンサプライ業
納入機種 フラッシュ蒸気発生装置 HJ×2台、熱回収式電動エアコンプレッサ VA×2台
課題
  1. 工場廃熱を有効活用し、省エネを実現したい
  2. 熱回収式電動エアコンプレッサへ更新したが、ボイラ給水温度は既に高い
  3. 設備投資額を抑えたい

生産工程

ミウラのソリューション

エアコンプレッサの稼働状況を診断し、更新後の効果をシミュレーション

  1. 工場廃熱(圧縮熱、フラッシュ蒸気)を有効活用
  2. 熱回収式電動エアコンプレッサの温水を洗濯工程へ利用
  3. 補助金活用により設備投資額の低減

導入メリット

フラッシュ蒸気発生装置 HJ×2台、熱回収式電動エアコンプレッサ VA×2台

メリット:6,800千円/年、CO2削減量:70t-CO2/年、原油換算削減量:35kL/年

(メリット内訳 HJ×2台:5,300千円、VA×2台:1,500千円)

年間稼働時間:3,900h/年

食品工場で大気放出していた蒸気を有効活用

即席麺製造業
納入機種 フラッシュ蒸気発生装置 HJ×1台
課題
  1. 燃料価格の高騰を受け、省エネを実現したい
  2. 給水タンクから発生するフラッシュ蒸気を有効活用したい

生産工程

ミウラのソリューション

  1. フラッシュ蒸気の再利用によりボイラ燃料3%減
  2. 大気放出していたフラッシュ蒸気を低圧蒸気として有効活用

導入メリット

フラッシュ蒸気発生装置 HJ×1台

メリット:2,700千円/年、CO2削減量:120t-CO2/年、原油換算削減量:60kL/年

年間稼働時間:2,500h/年

製品紹介

フラッシュ蒸気発生装置 HJ-4000

フラッシュ蒸気の有効活用で更なる省エネへ

製品詳細

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